FANUC轴伺服系统故障维修六例
作者:苏州中航长风 | 来源:www.szcfedm.com | 浏览次数:
轴伺服系统发生故障时,一般在主屏幕上显示故障点,同时在伺服板上也有相应的报警指示,可按照机床手册查找故障。若既无报警,轴又不动,则需参考机床手册,综合具体情况进行分析。
例一、FANUC-06M系统Z轴飞车
一台FANUC-06M数控加工中心无论手动还是机动都有飞车现象,怀疑测速电机或测距的旋转变压器故障。先打开电机后罩壳,GI、G2、G3为测速电机引线,G1、G2通,G3不通,引G1和G2+G3到引线上接通(发现原有一端子连在G3上断线),测VCMD和TSA,电机转动时有信号,但仍飞车。怀疑旋转变压器有故障,更换新的旋转变压器,Z轴故障消失,工作正常。
结论:故障系旋转变压器引发,测速电机G3引线的断开则加剧了故障程度。旋转变压器的故障导致Z轴失步,而测速电机G3的断线,导致数控驱动给伺服电机以较大的驱动电流,使得Z轴发生飞车。
例二、FANUC-03M系统Z轴过载
FANUC-03M系统Z轴伺服过载,用手摇脉冲发生器移动Z轴时有沉重感,Z轴快速(RAPID)打在10%、50%上仅能工作一二小时左右,打在100%上只要一动,30A的伺服保险丝就熔断。
由于Z轴低速能正常工作,则可认为数控检测反馈无问题,重点应放在负荷大的问题上,故怀疑机械负荷太大。断开电机连轴器,发现机械负荷并不太大,更换电机亦无效。进而怀疑Z轴驱动板或可控硅SCR有问题。换驱动板无效,查可控硅有一组已坏。更换该组可控硅,机床恢复正常。
结论:由于驱动电路的一组可控硅SCR损坏,导致电机快速时有大电流通过,熔断保险丝;在慢速时,因这组可控硅损坏,使得伺服电机工作状态不良。
例三、FANUC-6系统Y轴伺服报警
FANUC-6系统显示“07-Velocity Unit Not Ready一”,表示速度单元未准备好。查速度单元,发现Y轴板上TGLS红色报警灯被点亮,由此认定Y轴有故障。该伺服系统包括伺服驱动、电机及反馈。由于Y轴驱动板上TGIS灯被点亮,根据说明书指示是电机失控报警,大致有两种可能,一是速度反馈系统没有输人,二是电机的电枢脱开。根据该提示查找,检查连线均正常;检查电机,发现碳粉污染严重,并且测速电机的电枢也被污染。对二者进行清扫,用压缩空气吹净碳粉后以酒精清洗脏的电枢,再开机,故障消除。
结论:由于碳粉严重污染了电机电枢及测速电机的电枢,导致接触不良,引起速度反馈信号丢失,使机床报警。
注意事项:直流电机电枢应定时清洗,电刷应视加工量的大小及时更换。
例四、FANUC-6系统Z轴振荡
FANUC-6系统快速定位时,Z轴上下抖动,无报警,但影响正常工作。根据该系统用数显尺定位有放大一驱动一反馈的闭环工作特点,认为放大量过大,或是加/减速时间太短引起过冲,由于有反馈系统,故在定位时引起振荡。根据说明书指示,可以调整其环增益系数,但重新设定后故障依旧,因此否定放大量过大,应是加/减速时间太短。调整其电容量(通过短路棒调节),发现振荡有变化,增大其电容量发现振荡有改善。调整至合适电容量,振动消失,工作正常。
结论:Z轴加/减速时间太短,引起Z轴定位振荡,故适当增加其延迟时间,提高定位精度。
例五、FANUC-6系统位置检测故障
FANUC-6系统伺服报警,报警号“414位置检测系统故障”。根据说明书所列故障,首先检查其连线,发现完好。位置检测板设定错误不可能,因为原先一直正常。可能的原因一是板上元件损坏,二是电参数漂移,三是因该机系闭环检测,数显尺可能损坏。检查数显尺正常。对于第一、二两种可能,参照书上提供的方法测量其波形,发现波形不正常,系放大量不足而引起。调节放大可变电阻,调整到合适的波形,再试机,故障排除。
结论:由于电参数漂移,适当调整后,故障排除。
例六、FANUC-7M系统伺服报警
FANUC-7M系统伺服报警,报警号为“07Vefority Unit N0t Ready”,即速度单元未准备好,伺服板上没有报警,PC指示为NC报警。考虑到NC与伺服仅为设定参数方面的关系,且板上没有一个报警,应为整个伺服系统的报警。若是伺服系统某一元件故障只能引起某一轴报警,而非三个轴同时报警,故怀疑PC参数有误。调看PC参数,参数全部丢失,重新输入参数,工作正常。该系统存储参数用的RAM记忆保持需有外部电源保证。查看备用电池,发现接触不良。更换后机床故障消除。
结论:该数控系统因其参数保持用备用电池提供电压,一旦电池接触不良,存储器失电,参数丢失,导致机床无法起动。